发布时间:2021-02-28 10:14:33发布者:迈优
与传统过滤袋在高温除尘中的应用相比,高温过滤管采用折叠结构,在相同的处理风量下过滤面积大,过滤风速低,从而降低了除尘器的阻力,降低了颗粒排放浓度,给出了我国首先成功应用高温过滤管的工程实例。
随着人类环保意识的提高,节能降耗的提高,土地资源的日益紧张,过滤管除尘器逐渐成为工业袋式除尘器的诚信商家改造方式,越来越多地应用于除尘行业,与传统袋式除尘器相比,过滤管除尘器具有过滤面积大、阻力小、排放低、体积小、使用寿命长等特点,已成为工业除尘器发展的新方向。
目前,滤袋在燃煤锅炉、水泥窑头、窑尾等高温过滤行业中应用广泛。然而,高温过滤管是近几年来的一种新产品,在我国还没有深受成功的应用。
1高温过滤管
高温过滤管的结构如图1所示。计算长度的过滤材料折叠成折叠,头和尾与端盖连接成一根管子。过滤管的总长度为2m。
过滤管的内部由金属网缸套支撑,上部和下部分别与上盖和底端盖连接。在过滤材料的外部设置确定数量的箍带,以确认在喷灰时褶皱滤料不会变形。过滤材料是刚性的纺带过滤材料。
2项目概览
河北承德热电厂是一家以供热和余热发电为主的企业。在项目建设初期,确定了滤袋除尘和石灰石石膏脱硫的尾气综合处理方案,但由于后期扩容,循环流化床锅炉主蒸汽流量从150 t/h增加到190 t/h,原滤袋除尘器在整个采暖期间超载,最终导致过滤器压差增大,锅炉出现正压。详细的除尘设备参数见表2-1:。
(3)项目扩容改造方案。
由于除尘设备的设计规模很小,而且用户现场没有增加除尘器隔室的空间,为了提高扩容后除尘设备的处理能力,降低设备的阻力,原过滤袋全部更换为具有较高过滤面积的过滤筒。改造后的除尘设备的参数见表3-1。
另外,通过对除尘器内部流场的CFD分析和比较,发现用滤管代替滤袋后,内流场有了很大的实际效果为主,滤芯底部的冲刷优良减少,使用寿命优良提高,滤管下部形成了较大的粉尘沉降区,有利于大颗粒的预沉降,除尘效果优良。
四项工程改造成果
与滤袋相比,过滤管不需要安装袋笼,过滤管的长度仅为2mm,安装方便程度远大于滤袋的安装方便,可在单室离线条件下更换,节省了安装维护时间和人工成本。
改造后,分别记录了全负荷和低负荷下过滤器的压差,与相同负荷下的设备压差相比,过滤管的压差比滤袋的压差低18%左右,当锅炉产气量为120 t/h时,过滤管的压差比滤袋的压差低33%左右,除尘器的压差仅为480 pa左右。
结论5
通过对除尘设备扩容改造前后运行效果的比较,可以得出本公司高温过滤管与滤袋相比的以下优点:
1)效果优良过滤面积大,体积小,空间小。
2)除尘器安装过滤筒后的阻力较小,解决了用户炉内正压问题,进一步降低了风机的能耗。
3)粉尘排放浓度较低,在设备密封性能良好的前提下,可实现超净排放。
4)在不需要改造和关闭设备主体的前提下,可速度适宜扩大除尘器,减少设备的运行和维护时间。
此外,在相同的过滤面积下,滤袋除尘器的体积和重量比传统的袋式除尘器可减少30%以上,优良节省了现场设备布置空间,减少了厂房的设计负荷,降低了除尘器的生产成本。
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